风华高科电子工程公司年省成本上亿元

   日前,风华高科电子工程公司经理唐浩,被共青团中央、人力资源和社会保障部评为“全国青年岗位能手”,广东仅9人获此荣誉。这一荣誉凝聚了这位年青人“面壁”十多年苦练内功所付出的辛勤与汗水。对于这一荣誉,他对记者说,这是肯定和鼓励,更是鞭策。

    勇于钻研不断摸索

  1998年7月,唐浩来到风华高科冠华分公司实习。他勤奋好学,不久就承担并完成了电容器产品粘合剂的国产化工作。因优异的表现,公司破例让他提前上岗,并担任X7R材料产品工艺设计工作。初来乍到,任务相当艰巨。片式多层陶瓷电容器工序流程长、技术涉及多个学科,但他凭着一股耐性和韧性,勇于钻研不断摸索,虚心向身边的资深技术人员请教,在短时间内就对片式多层陶瓷电容器的生产工艺、原理等有更新的认识和理解。

  那段时间他一心扑在研究开发上。并虚心向工友、书本学习,经过无数次反复试验,陆续解决了X7R材料产品经常出现的命中率偏低、烧端爆瓷、耐热冲击性能差等问题,稳定了产品生产质量。

    为企业年省成本上亿元

  1999年初,市场状况极不理想,镍电极多层片式陶瓷电容器的研发迫在眉睫。风华高科成立了镍电极项目开发组,唐浩和几位同事临危受命,接过了镍电极产品取代银钯产品的新技术研发工作任务。

    摸着石头过河。起初,在材料选型、工艺制定方面碰到了很大的困难,但唐浩并不气馁,他表示,既然外国人能够做得出,我们中国人也一定能行!他想方设法购买进口的镍电极产品,利用风华的分析仪器对其进行分析了解,积极与供应商进行交流,终于在美国某公司找到了基础原材料,并与其合作开发,逐步确立了产品开发的原材料体系。

  迈出了*一步,但离成功还很远。唐浩深知时不我待,作为项目开发负责人,他率先把办公桌搬到生产一线。带领开发团队,全身心扑在工作岗位上,每天工作时间长达15小时。有一次,为解决长炉出现的故障,他从晚上10点半一直工作到早上9点,直到把故障清除。

  项目开发初期,由于设备短缺,烧端工艺处理无法进行,只有将样品寄往美国烧制,项目进度受阻,唐浩带领技术人员找到一台管式炉,利用其合理的翻盖结构,加配一条1000℃下进行焊接的石英玻璃管,成功地实现了氮气氛保护下的烧端工艺,有效地加快了镍电极项目的开发进度,为工艺摸索打下良好的基础。

  梅花香自苦寒来,这三年他和同事将镍电极研发的障碍一一清除,实现了原材料选型、设备定型、工艺体系的建立、质量问题的控制等一系列关键技术的突破,率先在国内完成了镍电极电容器的开发、试产工作,实现了镍电极产品的稳定批量生产,与原贵金属体系产品相比,为企业每年节省生产成本一亿元以上。

  多年来,他先后参与了公司多个重大技术项目的研发,并获得多个国家、省、市科技进步奖项,2010年他参与研发的《多层陶瓷电容器用钛酸钡基介电陶瓷材料的产业化关键技术及应用》项目荣获国家科学技术二等奖。

    不待扬鞭自奋蹄

  经过多年的努力和成长,唐浩成为一名不仅懂技术还善管理的复合型人才。2011年初,唐浩被任命为电子工程开发分公司经理后。他大胆改革,开展了一系列卓有成效的工作。

  他认为电子工程不应该单独做生产和研发,应该是一家技术服务型企业,定位清晰后,如何去做?目前电子工程一直满足内部配套,唐浩认为电子材料要有所作为,必须要打破现有内部僵局,积极开拓外部市场,参与市场竞争。于是他积极跑市场,跑高校,利用风华的优势品牌,探索多种形式的产学研合作。拟与湖北一家电子材料公司合作成立一家新公司,拟与成都、山东某高校合作成立公司,拓宽产品线。

  为调动技术人员积极性和创造性,他出台了技术创新激励机制管理办法,理顺研发人员的晋升机制,鼓舞技术人员创新热情,在他和同事的努力下,多年来没有攻克的技术难题相继被攻克,高层数用镍电极浆料首战告捷后,片式电感用的点浆研发也取得重大突破。点浆研发的意义重大,打破了日本公司在该市场的长期垄断地位,为叠层片式电感器三大银浆的国产化做好了铺垫。

  成绩只有起点,没有终点,在成绩面前,唐浩依然是不待扬鞭自奋蹄,在本职岗位默默地奉献着。

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